現在。無論在國內還是國外,自動化編程控制已成為實現工業(yè)設備控制自動化的重要設備基礎。指出電氣程序控制技術已達到國際先進水平。由于傳統(tǒng)的繼電器觸點控制,在工業(yè)控制領域逐漸退出市場。進口離心機大多采用PLC控制,尤其是在化工行業(yè)。該全自動離心機由PLC程序控制,可實現設備過程的進料、分離、清洗、出料的自動操作,大大提高了生產效率
無論設備多么先進,在實際使用中總會出現一些問題,一些故障必須通過維修硬件設施來解決;但有些故障只能通過修改PLC的軟件程序來解決。顯然,后者不僅方便,而且節(jié)省了維修費用。以下是通過優(yōu)化離心機PLC程序成功解決離心機故障的一些典型例子。主要從軟件上對離心機的功能進行了改進和補充。實際使用證明效果很好,大大降低了離心機的故障率;縮短了離心機的周期,提高了離心機的使用效率。在使用
平板離心機的實際過程中,我們發(fā)現離心機的常見故障主要集中在卸料過程中,約占離心機總故障的一半。在卸荷斷層中,以下兩個斷層是最難處理的。1、 卸車立式油缸滾輪支撐套斷裂,故障修復工作量較大。必須提起整機蓋,拆下油缸,重新加工。整個過程至少需要2~3天才能完成
,更嚴重的是存在安全隱患,因為一旦發(fā)生這種情況,卸料刮板與離心機底部會產生摩擦火花。而且,在化學工業(yè)中,生產的原料都是易燃易爆的原料,容易造成安全事故。另外,在卸料過程中,有些硬料不易刮掉,會增加卸料阻力,使離心機轉鼓承受過大的力和電機運行阻力,使轉鼓被動卡死,使電機卡死,最終導致設備報警跳閘。雖然這種情況比較容易處理,但如果頻繁發(fā)生,也會影響離心機卸料時設備
的日常使用,由于刮板在進料后的卸料阻力,特別是垂直進料后,離心機轉鼓轉速會降低。從PLC的梯形圖可以看出,當轉速低于40rpm時,刮板停止前進,等待滾筒轉速上升;當轉速繼續(xù)下降到30rpm以下時,刮板會后退以減小旋轉阻力,從而提高滾筒轉速。當轉速升至60 rpm時,卸載將繼續(xù),整個卸載過程將完成。當機器正常、材料充足且干燥時,可以成功地完成這項工作。然而,當物料和水分過多時,尤其是使用多年的離心機,由于其液壓系統(tǒng)和氣動執(zhí)行機構不可避免地或多或少的泄漏,使得離心機的轉速無法在低速時保持恒定,這一過程就不能順利完成,特別是當滾筒速度因阻力而下降時,情況嚴重時,滾筒速度會降到零(實際使用中的一些機器經常是這樣)
通過分析PLC程序和實際卸料故障,可以發(fā)現如果卸料時滾筒速度降到40rpm,滾筒速度被中速閥或高速閥強行“推動”,然后當速度上升到60 rpm時恢復低速狀態(tài)(卸載速度),所以不可能防止?jié)L筒速度降到零?而且這種方法不需要添加任何硬件,只需修改程序即可。當然,這里說的只是原則。在實際的程序修改中需要考慮很多因素,如動作順序、聯鎖保護等,實踐證明這種方法是可行的。目前已在多臺出現此類故障的離心機上投入使用,效果良好。通過查閱有關資料,闡明其原理,發(fā)現離心機PLC程序設計存在一些缺陷。卸料過程如下:(準備卸料)水平送料(水平送料到位后)垂直送料(犁刃垂直到底后,停留20s)垂直收料和水平收料(刮板返回后,卸載完成)
從程序可以看出,在卸載過程中鏟運機下降到底部后,液壓站仍然工作。簡言之,油泵總是在工作,不斷給油管加壓,刮板裝置總是處于油壓下。刮板的重量和壓力都壓在限位螺釘上!在查明故障原因后,可采取以下方法:一是加強托輥套;另一種方法是在犁刃垂直就位后切斷油缸中的油,利用油缸中儲存的油使犁刃保持在原來的位置,并在回刀時恢復油缸的供油。顯然,前者只能治標不治本。另外,托輥套的直徑和厚度有限,不能隨意改變。后者則不同。利用油缸中儲存的油使犁刃保持在原來的位置,使限位螺釘與滾筒支撐套之間沒有接觸和受力;也就是說,托輥套不受外力的影響,從根本上保護托輥套
實踐中也有兩種方法。一是在液壓油路上安裝可控電磁閥,破壞了原裝進口設備的完整性,需要追加投資
張家港卓航機械有限公司是一家專業(yè)的離心機制造商,從事袋式離心機的研發(fā)和制造,板式離心機等產品適用于化工、醫(yī)藥、食品等用途!
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